人妻少妇偷人精品视频-国产成人精品久久-国产精品国色综合久久-国产精品乱码一区二区三区

您當(dāng)前的位置:備件網(wǎng)首頁 > 技術(shù)干貨 > 正文

技術(shù) | 全工業(yè)固體廢棄物配料生產(chǎn)高抗硫水泥的實踐

來源:《1天偉水泥有限公司;2天辰水泥有限責(zé)任公司》 發(fā)布日期:2022/12/7 編輯:張翀
核心提示:全工業(yè)固體廢棄物配料生產(chǎn)高抗硫水泥的實踐

引言


公司一直致力于乙炔法聚氯乙烯工業(yè)廢渣及相關(guān)固體廢棄物(簡稱固廢)資源的有效利用,在工業(yè)固廢全部替代化石原料生產(chǎn)普通硅酸鹽水泥方面積累了豐富的經(jīng)驗。2018年,為提高水泥功能品位延伸鏈適應(yīng)市場的發(fā)展需求,公司在自主研發(fā)利用工業(yè)固廢全部替代傳統(tǒng)化石原料配料生產(chǎn)高抗硫水泥(高抗硫酸鹽硅酸鹽水泥的簡稱)技術(shù)的基礎(chǔ)上完成了工業(yè)試驗和生產(chǎn),取得了預(yù)期效果。


一、基本情況


1.1 硬件資源


公司擁有2條2000t/d預(yù)分解窯,配置的是三級預(yù)熱器系統(tǒng),這是建設(shè)初心(利用電石渣生產(chǎn)水泥熟料)所決定的;配置輥壓機水泥聯(lián)合粉磨工藝。主機設(shè)備:Φ4.0m×60m回轉(zhuǎn)窯2臺,Φ3.5m×10m生料磨2臺,Φ3.8m×13m水泥磨2臺,150-100輥壓機2臺。


1.2 工業(yè)固廢全部替代化石原料生產(chǎn)普通水泥的簡況


公司使用干法乙炔電石渣、電石爐收塵灰、粉煤灰、爐渣、硅粉、硅石渣、銅礦渣、脫硫石膏等工業(yè)固廢替代傳統(tǒng)石灰石、硅鋁質(zhì)、鐵質(zhì)校正原料、水泥緩凝劑應(yīng)用于熟料、水泥的生產(chǎn),突破傳統(tǒng)水泥4~6組分的配料限制,在煅燒硅酸鹽水泥熟料中取得了比較好的技術(shù)經(jīng)濟和社會效益。年消納工業(yè)固廢100萬t,利用率達到95%以上,其產(chǎn)品42.5、52.5等級硅酸鹽水泥各項性能指標(biāo)均符合國家標(biāo)準(zhǔn)。


1.3 工業(yè)固廢全部替代化石原料生產(chǎn)普通水泥的成果


傳統(tǒng)的水泥生產(chǎn)工藝中,石灰石是主要鈣質(zhì)原料,屬不可再生的自然資源。石灰石主要成分是CaO,含量在50%左右。電石渣的主要成分是Ca(OH)₂,含量高達68%~72%,其顆粒形狀無規(guī)則,表面疏松多孔,顆粒之間緊密團聚,顆粒直徑小于10μm。


公司利用電石渣100%替代石灰質(zhì)原料,與傳統(tǒng)工藝相比,一是無需石灰石的開采,生產(chǎn)中不存在石灰石分解帶來的碳排放,可比噸熟料減排CO₂35%~40%二是化學(xué)反應(yīng)熱耗低30%左右,特別是干法乙炔技術(shù)的成熟發(fā)展,大幅度降低了電石渣中的含水量,大幅降低了廢氣余熱在烘干電石渣上的消耗三是固廢搭配科學(xué)合理,工藝均化計量設(shè)施準(zhǔn)確;四是不斷加大新技術(shù)、新裝備、新材料及固廢協(xié)同處置技術(shù)的研發(fā)成果與應(yīng)用,解決了多種工業(yè)固廢無法資源化綜合利用的技術(shù)難題


二、生產(chǎn)高抗硫水泥的思路與技術(shù)要求


2.1 生產(chǎn)高抗硫水泥的基本思想


公司在全工業(yè)固廢配料生產(chǎn)普通硅酸鹽熟料方面進行了10余年的實踐,經(jīng)驗豐富,為了滿足市場對高抗硫水泥的需求,決定在1#線上試驗和生產(chǎn)高抗硫酸鹽硅酸鹽熟料。


2.2 高抗硫水泥標(biāo)準(zhǔn)對礦物組成的要求


高抗硫水泥對熟料中的硅酸三鈣和鋁酸三鈣進行了限定(硅酸三鈣≤50%,鋁酸三鈣≤3%):一方面因鋁酸三鈣本身及其水化產(chǎn)物極易受到硫酸鹽侵蝕,另一方面硅酸鈣礦物水化產(chǎn)生的氫氧化鈣易與硫酸鹽反應(yīng)而受到侵蝕。


三、配料與生產(chǎn)


3.1 配料設(shè)計


在預(yù)分解窯上,普通硅酸鹽水泥熟料的配料一般采用兩高一低方案:即KH=0.91±0.02,SM=2.3±0.1,IM=1.3±0.1,液相量控制在20%~24%。但生產(chǎn)高抗硫水泥熟料則不同,根據(jù)高抗硫水泥標(biāo)準(zhǔn)對礦物組成的要求,在固廢生料配料上,生料中Fe₂O₃含量穩(wěn)定控制在4.5%±0.2%,熟料中C₃A含量控制≤2.8%,C₃S含量控制在≤48%;采用低飽和比,低鋁氧率方案,液相量控制在25%~28%。各種原燃料平均化學(xué)成分見表1表2


全部采用固廢配料,設(shè)定高抗硫水泥熟料的三率值、堿含量及主要礦物組成,結(jié)合表1表2數(shù)據(jù)獲得具體的生料配比和水泥配比。


(1)KH:0.87±0.02,SM=2.10±0.10,IM=0.75±0.10:


(2)堿含量≤0.60%;


(3)C₃S≤50%,C₃A≤3%;


(4)生料配比:電石渣:銅礦渣:爐渣:硅粉=75:5:13:7;


(5)水泥配比:熟料:脫硫石膏=97.5:2.5。


3.2生產(chǎn)操作與控制


根據(jù)配料設(shè)計組織原材料和制備生料,公司于2018年3~4月期間在1#窯上投料中試,具體的操作控制要求如下:


(1)預(yù)分解窯投料控制在100~110t/h,高抗硫熟料平均臺時產(chǎn)量80.6t;


(2)生料均化庫料位穩(wěn)定在10~15m之問;


(3)窯速3.4r/min,一段篦速3次/min;


(4)燃燒器位置在中心線左偏下3°位置處,每班調(diào)整噴煤管1~2次,主要控制火焰長度,確保完整火焰及燒成帶的窯皮平整;


(5)頭煤與尾煤投加比在80%:20%;煤粉細度≤10%,水分≤2.0%;


(6)優(yōu)化煙室溫度840~940℃,分解爐溫度780~830℃,熟料立升重≥1250g/L,fCa0在0.5%~1.5%之間;


(7)重視預(yù)熱器各級壓力和溫度的變化,旁路除氯系統(tǒng)和推雪人裝置工作狀況,加大點檢力度,對窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)進行漏風(fēng)治理,對結(jié)皮進行檢查清理,保證系統(tǒng)正常通風(fēng),熟料結(jié)粒細小均勻。


3.3 質(zhì)量情況


(1)整個生產(chǎn)過程平穩(wěn),質(zhì)量控制較好,生產(chǎn)出的高抗硫水泥熟料與2#生產(chǎn)線普通硅酸鹽熟料對比,其化學(xué)成分及強度自測結(jié)果對比見表3



(2)調(diào)整好水泥鋼球級配,按高抗硫水泥熟料:脫硫石膏=97.5:2.5的配比進行粉磨,生產(chǎn)出的P·HSR42.5水泥的各項性能優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)要求,見表4


(3)產(chǎn)品經(jīng)過第三方質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢定全部符合GB748-2005《抗硫酸鹽硅酸鹽水泥》中的各項指標(biāo)規(guī)定要求。


四、結(jié)束語


在配置三級預(yù)熱器系統(tǒng)的1#預(yù)分解窯上,采用四種工業(yè)固廢合理配料(電石渣:銅礦渣:爐渣:硅粉=75:5:13:7),鋁氧率低,鐵含量高,生產(chǎn)出合格的高抗硫水泥熟料。將高抗硫水泥熟料與脫硫石膏以97.5:2.5的配比入磨,生產(chǎn)出的P·HSR42.5水泥,其各項性能指標(biāo)均滿足GB748-2005《抗硫酸鹽硅酸鹽水泥》要求。


與工藝裝備相同的2#預(yù)分解窯(以電石渣為鈣質(zhì)原料,以全工業(yè)固廢配料生產(chǎn)普通硅酸鹽水泥)相比,分解爐溫度控制低20℃,窯速提高0.2r/min,噸熟料煤耗降低約1.5kg,氨水用量降低約0.2kg,NOx的排放量亦有所降低。


作者:周剛1,呂珍2,龍運蘭1

來源:《1天偉水泥有限公司;2天辰水泥有限責(zé)任公司》

微信公眾號:備件網(wǎng)(關(guān)注查詢更多資訊)

(本文來源網(wǎng)絡(luò),若涉及版權(quán)問題,請作者來電或來函聯(lián)系!)

相關(guān)推薦 RECOMMENDATION