技術(shù)丨操作不當(dāng)引起篦冷機(jī)堆“雪人”事故的原因分析
引言
某預(yù)分解窯水泥熟料生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)配Ф5.2m×78m回轉(zhuǎn)窯(斜度:4%,三檔托輪支撐),五級(jí)旋風(fēng)型懸浮預(yù)熱器(4+2+2+2+2),高效在線噴騰型分解爐;窯頭燃燒器采用丹麥?zhǔn)访芩谷ǖ烂悍廴紵鳎n^煤給定16.0t/h左右;正常生產(chǎn)期間回轉(zhuǎn)窯喂料610t/h,fCaO控制在0.5%~1.3%之間,分解率95%左右;C1筒出口負(fù)壓:-4950Pa,溫度:322°C,回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)鍛燒正常。篦冷機(jī)為行進(jìn)式四代冷卻機(jī),篦床有效冷卻面積165m2,總供風(fēng)量為80萬(wàn)m3/h。
篦冷機(jī)的作用主要有三點(diǎn),一是較好地提高熱回收效率,減少不必要的能源浪費(fèi);二是較好地冷卻熟料,實(shí)現(xiàn)熟料的快速急冷,盡量實(shí)現(xiàn)出篦冷機(jī)熟料溫度不高于65℃±環(huán)境溫度的目標(biāo);三是將篦冷機(jī)中的熟料安全地輸送到下游設(shè)備中。關(guān)于篦冷機(jī)的安全運(yùn)行問(wèn)題,要防止出現(xiàn)任何有損于篦冷機(jī)安全運(yùn)行的故障,避免形成牽_發(fā)而動(dòng)全身的被動(dòng)局面。本文以一起篦冷機(jī)堆“雪人”引起停窯的事故為研究對(duì)象,分析原因,總結(jié)預(yù)防措施,以供參考。
2017年10月16日白班操作員正常操作階段,發(fā)現(xiàn)窯頭罩二次風(fēng)溫由原來(lái)的1200℃緩慢降低至1150℃,且窯頭罩的負(fù)壓偏高,于是操作員手動(dòng)控制窯頭EP風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,由正常的680r/min降低至590r/min;窯尾氣體分析儀反映窯內(nèi)存在CO,且波動(dòng)范圍在300~2000ppm(正常在100ppm左右),篦冷機(jī)的一室風(fēng)壓由原來(lái)的9200Pa增長(zhǎng)到9800Pa,窯況變差,窯頭看火攝像頭7#點(diǎn)的溫度由正常的1330℃降低至1220℃左右波動(dòng)。根據(jù)以上現(xiàn)象,中控室操作員將回轉(zhuǎn)窯的喂料量由原來(lái)的610t/h降低至580t/h,但是出窯的熟料fCaO含量卻只有0.6%(是合格的)。操作員立即將問(wèn)題匯報(bào)車間相關(guān)人員,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)篦冷機(jī)高溫段堆積了一個(gè)較大的“雪人”,“雪人”的大小已經(jīng)將整個(gè)篦冷機(jī)的固定篦板全部覆蓋,高度已經(jīng)達(dá)到與回轉(zhuǎn)窯底部齊平了,見(jiàn)圖1所示。
圖1 篦冷機(jī)高溫段堆積的“雪人”
隨后,窯內(nèi)通風(fēng)受到嚴(yán)重影響,系統(tǒng)被迫減料到300t/h,高溫風(fēng)機(jī)的拉風(fēng)加大,篦冷機(jī)的供風(fēng)加大。現(xiàn)場(chǎng)人員使用高壓水槍對(duì)“雪人”進(jìn)行清理,因堆積體積較大,清理一天無(wú)果,只能停料停窯,待設(shè)備冷卻后,進(jìn)入篦冷機(jī)內(nèi)部進(jìn)行清理作業(yè)。
進(jìn)入篦冷機(jī)內(nèi)部清理“雪人”前,我們采取了以下安全措施:第一步先將預(yù)熱器各級(jí)的翻板閥全部使用鋼絲繩進(jìn)行關(guān)閉,防止預(yù)熱器塌料;第二步將回轉(zhuǎn)窯內(nèi)部的物料轉(zhuǎn)空,將回轉(zhuǎn)窯主電機(jī)斷電,脫開(kāi)輔傳,防止回轉(zhuǎn)窯發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng);第三步將篦冷機(jī)的風(fēng)機(jī)電源與篦床電源全部斷電,防止風(fēng)機(jī)自動(dòng)開(kāi)啟,傷害內(nèi)部作業(yè)人員。“雪人”外表面看起來(lái)已經(jīng)不是紅顏色,并不代表其溫度不高,在清理作業(yè)中,一定要穿戴好隔熱服,防止清理下來(lái)的物料燙傷作業(yè)人員。作業(yè)人員使用大錘、風(fēng)鎬、釬子等工具進(jìn)行有序的作業(yè),直至將篦冷機(jī)固定端的“雪人”全部清理完畢。
2.1 事故前后熟料冷卻系統(tǒng)運(yùn)行狀況
篦冷機(jī)推動(dòng)機(jī)構(gòu)一直運(yùn)行較好,沒(méi)有出現(xiàn)停止運(yùn)行;篦冷機(jī)供風(fēng)系統(tǒng)高溫段風(fēng)機(jī)一直處于常開(kāi)狀態(tài),沒(méi)有風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行。
2.2 熟料fCaO變化情況
熟料fCaO長(zhǎng)期維持在0.9%左右,而篦冷機(jī)前端堆“雪人”當(dāng)天,熟料fCaO一直處于偏低狀態(tài);在窯況變差后,操作員大幅度減料,減料后熟料中的fCaO#量雖然有所回升,但也一直不高,見(jiàn)表1。
表1 事故當(dāng)天熟料fCaO含量測(cè)試情況
2.3 生料的變化情況
(1)有一組物料的下料量明顯不足。經(jīng)查詢,從700~8:30期間原料配料站的總喂料量為725t/h,35.16輸送皮帶電流230A左右,這與正常喂料700t/h的電流相當(dāng),這說(shuō)明有一組物料的下料量明顯不足。
(2)從出磨生料的率值來(lái)看,物料已由原來(lái)正常的0.93降低至0.89左右,物料較軟、易燒。
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)崗位工檢查,發(fā)現(xiàn)石灰石秤稱重處卡了一顆石子,最終導(dǎo)致中控顯示重量與實(shí)際下料量不符,出磨生料變軟。
(3)當(dāng)岀磨物料變軟以后,隨之而來(lái)的就是入窯物料的變化。因均化庫(kù)的均化效率不好,故入窯物料也變軟(因均化庫(kù)長(zhǎng)期處于低料位運(yùn)行,正常均化庫(kù)儲(chǔ)存量為2萬(wàn)t,實(shí)際只有1萬(wàn)t左右,且分區(qū)效果不理想,物料上進(jìn)下岀,直腸子,故出磨與入窯物料率值相差不大)。
2.4 中控室操作員的失誤
化驗(yàn)人員將生料的變化告知了當(dāng)班中控室操作員,但沒(méi)有引起該操作員的重視,還是保持之前的操作,沒(méi)有及時(shí)地調(diào)整,導(dǎo)致熟料fCaO由正常的0.9%左右降低至0.3%以內(nèi)(見(jiàn)表1)。說(shuō)明熟料過(guò)燒,已經(jīng)燒流了。燃燒器頭部高高堆積的熟料(見(jiàn)圖2)就是很好的證明。這是篦冷機(jī)堆“雪人”事故發(fā)生的直接原因。
圖2 燃燒器頭部堆積的熟料
(1)在篦冷機(jī)高溫段增加高溫看火攝像頭,時(shí)時(shí)關(guān)注篦冷機(jī)高溫固定端的情況,出現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)調(diào)整。除了注意報(bào)警提示外,還要關(guān)注篦冷機(jī)一室的風(fēng)壓。一般風(fēng)室壓力正常控制在9000~9200Pa左右,當(dāng)篦冷機(jī)篦床油壓未發(fā)生變化時(shí),一室風(fēng)壓慢慢增長(zhǎng)到9650Pa以上時(shí)(一室風(fēng)壓為固定床所在風(fēng)室),及時(shí)查看篦冷機(jī)前端是否存在堆料現(xiàn)象。另外,調(diào)整篦冷機(jī)高溫段增加高溫看火攝像頭焦距,可以模糊地看見(jiàn)堆積的“雪人”情況。
(2)提高操作員的技能水平,并且要有高度責(zé)任意識(shí)和警惕性。當(dāng)出磨及入窯物料發(fā)生變化時(shí),要及時(shí)調(diào)整工藝參數(shù),保證系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,尤其是要穩(wěn)定出磨物料的率值,當(dāng)出磨物料率值超出指標(biāo)波動(dòng)范圍(KH:±0.06,SM:±0.08,IM:±0.08時(shí),一定要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。這離不開(kāi)對(duì)操作員專項(xiàng)培訓(xùn),以提高其對(duì)各類問(wèn)題的預(yù)判能力、處置能力;更離不開(kāi)對(duì)操作員失誤率的績(jī)效考核。
(3)提高設(shè)備運(yùn)行的安全性,增加皮帶跑偏報(bào)警裝置,及時(shí)杜絕皮帶秤跑料現(xiàn)象發(fā)生。當(dāng)出現(xiàn)一度跑偏時(shí),及時(shí)通知崗位進(jìn)行調(diào)整,并在稱重處,制作防護(hù)罩,防止其他物料進(jìn)入干擾其正常運(yùn)行;當(dāng)出現(xiàn)二度跑偏時(shí),及時(shí)啟動(dòng)預(yù)案:皮帶秤自動(dòng)連鎖停止運(yùn)行,立即聯(lián)系維修人員對(duì)皮帶秤跑偏問(wèn)題就進(jìn)行處理,待問(wèn)題處理完畢后,方可安全有效運(yùn)行。
(4)在用好篦冷機(jī)前端原有空氣炮的同時(shí),利用檢修期間在篦冷機(jī)高溫段安裝推“雪人”裝置,實(shí)現(xiàn)雙重措施在線處理篦冷機(jī)固定端堆“雪人"事故。
(5)穩(wěn)定物料成分,當(dāng)出磨物料發(fā)生較大波動(dòng)時(shí),化驗(yàn)室人員要及時(shí)通知相關(guān)各方,并督促調(diào)整工作的及時(shí)開(kāi)展,不能等待后續(xù)操作人員的調(diào)整。若調(diào)整無(wú)效果,可通知原料磨系統(tǒng)停止運(yùn)行,待問(wèn)題處置完畢后,方可開(kāi)機(jī)運(yùn)行。
(6)對(duì)于篦冷機(jī)固定床的操作控制,當(dāng)料層壓力升高,并不必然出現(xiàn)堆“雪人”現(xiàn)象。如果固定床風(fēng)室壓力增加,風(fēng)機(jī)電流不變,鼓風(fēng)量一定減小;風(fēng)室壓力增加、風(fēng)機(jī)電流降低,鼓風(fēng)量降低更多。建議增加篦冷機(jī)固定風(fēng)室鼓風(fēng)量測(cè)量裝置,所測(cè)參數(shù)能在DCS系統(tǒng)顯示,實(shí)現(xiàn)操作員的直觀判斷。
(7)在篦冷機(jī)操作中,二次風(fēng)溫度的高低,多采用調(diào)節(jié)篦速,增加或降低料層厚度,改變料層阻力,進(jìn)而改變冷卻風(fēng)量來(lái)實(shí)現(xiàn)。這種調(diào)節(jié)方法,不僅窯頭罩負(fù)壓周期性波動(dòng),入窯風(fēng)量還會(huì)周期性變動(dòng)。當(dāng)回轉(zhuǎn)窯內(nèi)過(guò)剩空氣系數(shù)富余量較大時(shí),窯內(nèi)煤粉燃燒、燒成帶溫度所受到的影響較小;但當(dāng)窯內(nèi)過(guò)剩空氣富余量很小、或者不足時(shí),煤粉燃燒就會(huì)受很大影響,燒成帶溫度也會(huì)有較大改變,窯況會(huì)有顯著變化。建議增加風(fēng)量智能控制裝置,在保證高的二次風(fēng)溫度前提下,適時(shí)調(diào)節(jié)篦冷機(jī)各鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量,穩(wěn)定入窯風(fēng)量與風(fēng)溫,穩(wěn)定熱工制度。
本次篦冷機(jī)固定端堆“雪人”事故純屬操作人員麻痹大意所致,沒(méi)有及時(shí)根據(jù)固定床風(fēng)室壓力、風(fēng)機(jī)電流、窯頭罩負(fù)壓判斷固定床通風(fēng)不良。失去了進(jìn)一步通過(guò)攝像頭及現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)堆“雪人”工藝故障,造成回轉(zhuǎn)窯停機(jī)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)38h,直接損失熟料產(chǎn)量約1.4萬(wàn)t,點(diǎn)火用油1t,煤粉約65t(在清理“雪人”時(shí),窯內(nèi)不允許有物料,為了清除窯內(nèi)物料,用時(shí)1h,用煤9t;8h升溫用煤56t,共計(jì)65t)。從此可以看出,此次事故的發(fā)生不僅影響了公司的正常生產(chǎn)運(yùn)行,還增加生產(chǎn)成本費(fèi)用,影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
作者:張中國(guó)
來(lái)源:《冀東水泥(煙臺(tái))有限責(zé)任公司》
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