技術丨輥壓機液壓系統改造
我公司一臺HFCG14065輥壓機2008年投產運行,隨著時間增長,部分換向閥等閥件內部動作不靈敏;同時因液壓油站在輥壓機本體上,有時輥壓機氣動閥出現冒料,輥壓機本體衛生較差,加上油站位置較高,設備維護不到位,造成液壓油內油泥較多,進一步加劇閥件損壞速度。經常出現輥壓機壓力加不上或者壓力達不到設定值,因該輥壓機為恒壓力控制,當壓力達不到設定值時,液壓油泵一直工作,導致油泵電機發熱、液壓油溫度快速升高。液壓油內有雜質,一直加壓造成液壓缸壽命大大縮短,備件消耗較高。有時候生產較緊張,被迫降低壓力,產量比正常水平降低10%以上。輥壓機成品熟料粉質量也較差。而且液壓系統出現故障種類多,排查較困難,停機檢查耗費時間較多,給設備穩定運行帶來較大困難。
2.1 改造思路
針對原來液壓系統存在的問題,經過與公司技術人員溝通,決定在輥壓機一個空間相對充足的地面增加一個1m的液壓油站,油站自帶齒輪泵和電機、換向閥、加壓閥、減壓閥、壓力傳感器、壓力表、加熱器等主要控制部件,液壓管道輸出到輥壓機本體,現場增加板式高壓球閥,與原來的液壓管道對接合。當需要哪個液壓油站工作,可以通過高壓球閥來進行切換,兩套液壓油站可獨立運行。電控方面增加一套控制系統,硬件和軟件方面滿足控制要求,通過中控操作按鈕進行切換,兩套控制系統不受影響。現場增加觸摸屏,直觀反映輥壓機運行數據。增加現場操作按鈕,可實現手動開停,方便操作,圖1為輥壓機新加液壓站原理圖,表1為各元器件代號及名稱。
2.2 改造過程
2.2.1 設備安裝
新加液壓油站在現場就位后,用地腳螺栓對油箱加固,防止設備震動引起的閥件、油管損傷。安裝由液壓油站至輥壓機工作閥塊的管路,4條管路分別負責左右進缸、退缸與溢流泄壓閥塊的動作。兩套管路通過高壓球閥切換。
2.2.2 電氣控制
(1)硬件組態:考慮到現在新加設備較多,原來的輥壓機主控柜PLC主機架模塊已較多且低壓控制回路已無安裝位置,因此在現場找到一個閑置的控制柜,增加從站一個。根據現場設備需要改造的情況,增加32路數字量輸人模塊一個、16路數字量輸出模塊一個、8路模擬量輸人模塊兩個。因原來的CPU模塊型號為312-1AE13,版本較低。因此一并對CPU升級,更換為315-1AG10,組態見圖2。
圖2 新控制系統的硬件組態
(2)低壓回路:組態完成后,對模塊完成配制接線,所有DI點全部通過24V保險后進入輸入點,數字量輸出點控制24V繼電器,繼電器常開輔助點進入端子排。現場模擬量信號經過信號隔離器進入模擬量輸人點。同時對油泵電機(15kW),配制控制回路,增加電機保護器,起到過流、欠/過壓和堵轉等功能,油站加熱器增加回路,可以實現油站加熱功能。
(3)程序控制:程序編寫的思路是在保留原來控制回路的基礎上,增加主油站/備用油站選擇按鈕,當選擇備用油站時,M18.0=1,否則為0。要想快速編寫程序,需要明白液壓閥件加壓、減壓、泄壓、退缸、電動機的電氣動作原理,根據液壓原理圖,得出液壓閥件的電氣動作原理圖,見表2。根據以上原理圖,主要編寫程序見圖3~6。
(4)增加觸摸屏:為將現場液壓油站運行狀態更好、更直觀地反應出來,便于現場員工巡檢,現場增加威綸通觸摸屏(型號MT8102iP),該觸摸屏分辨率為1024×600,電源為10.5-28VDC輸入,功耗低,有10/100Base-T×1以太網接口,與現有以太網絡可以快速形成組網。為此,可以通過威綸通畫面對軟件EBproV6.06進行編輯,設置好觸摸屏與現在CP在同一個網段,編輯完成后下載即可,見圖7。
(5)現場操作:在設備檢查或者檢修過程中,需要在現場對液壓缸加壓或者進行退缸操作,因此現場增加一操作箱,可以實現現場操作。為了降低故障率,提高操作的簡易性,將現場轉換開關信號引入DI點,通過程序編寫控制現場閥件操作,用程序控制代替繼電器邏輯控制,見圖8。
自2020年1月份完成改造后,因液壓站遠離輥壓機本體,操作維護方便,設備衛生保持較好,液壓油污染度大大降低,液壓系統運行穩定。經過運行至今的統計,故障次數由2019年的6次下降到現在年平均1次,液壓缸更換數量由全年平均更換4個到現在兩年更換了1個,設備維護費用大大降低。而且輥壓機工作壓力比改造前有所提高,產量和質量有一定提高,電耗不同程度下降,為公司節能降耗、成本降低起到一定作用。本次液壓油站改造達到預期效果。
作者:鄭磊
來源:《中國水泥》
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