技術 | 粉煤灰氨含量對水泥安定性的影響
問題提出
筆者所在企業(yè)生產的編號為3CR3021125 的P·C32.5R水泥雷氏夾法測定安定性不合格(下稱安定性不合格水泥),膨脹值達11.5 mm,遠大于GB/T 1346—2011 規(guī)定的5 mm,檢測該樣品水泥f-CaO含量1.25%。結合企業(yè)生產實際,該編號水泥安定性不合格應不是f-CaO引起,結合粉煤灰進廠質量驗收中出現的異常情況(粉煤灰顏色發(fā)黑,但燒失量、f-CaO、細度均正常)和水泥成型過程中的異常氣味(刺鼻氣味),分析可能是粉煤灰引起。
原因分析和試驗研究
2.1 對安定性不合格水泥進行安定性復檢
安定性不合格水泥在實驗室放置一夜后進行復檢,雷氏夾膨脹值為6.5 mm,較原測值下降了5 mm,下降幅度遠大于f-CaO引起的安定性不合格膨脹值變化幅度,初步分析應不是f-CaO引起。
2.2 取進廠粉煤灰留樣進行氣味辨別和模擬試驗
對進廠粉煤灰留樣提取后進行氣味辨別,原始灰聞不到異味。取100 mL粉煤灰加水拌合后分辨,發(fā)現其中有三家供應商所供粉煤灰有氨味。取11 月24 日生產的安定性合格熟料,按照20%的摻量分別摻加不同供應商的粉煤灰檢測水泥安定性,結果見表1,摻加不同比例11 月24 日PCFMH粉煤灰的水泥安定性檢測結果見表2。
從表1 可見:編號1~3 樣品摻加了20%的有氨氣味的粉煤灰,水泥安定性不合格,試餅法均潰裂,雷氏夾膨脹值遠大于5 mm的合格判定限值;編號4 樣品摻加了20%的沒有氨氣味的粉煤灰,該樣品安定性合格;編號5 樣品檢測時加入1 mL氨水,試餅有變形,雷氏夾膨脹值為6 mm,大于5 mm的合格判定限值。綜合分析,NH3含量超標是引起水泥安定性不合格的主要因素。
從表2 可見,在安定性合格熟料中摻加不超過10%的有氨味的粉煤灰,水泥雷氏夾膨脹值均小于5 mm的合格判定限值,水泥安定性合格,說明通過減少有氨味的粉煤灰摻加量,可以改善水泥安定性。
2.3 安定性不合格水泥與正常水泥混合后的安定性檢測
從水泥庫頂取安定性不合格水泥和正常水泥按一定比例混合,測定混合水泥安定性,結果見表3。

從表3 可見,采用安定性合格水泥和因氨含量超標的不合格水泥,按照一定的比例搭配,不合格水泥比例不超過80%就可保證混合水泥的安定性合格,為因氨含量超標導致安定性不合格的水泥處置提供了一種方法。
2.4 水泥中氨含量限值的研究
采用DTFMH粉煤灰和正常熟料按一定配比配制水泥,安定性測定結果見表4。

檢測DTFMH粉煤灰,其氨含量為0.060%,f-CaO含量為1.45%。結合表4 試驗結果,水泥中粉煤灰摻加量超過9%時,水泥安定性不合格,可推測出水泥中氨含量限值在54 ppm。小于該限值,對水泥安定性沒有影響。
2.5 不同放置時間對水泥安定性的影響
由于粉煤灰中的氨含量引起水泥安定性不合格的機理尚未完全掌握,如何處置該安定性不合格水泥?我們采取每天從庫頂取樣檢測,不合格水泥所在庫每天開庫頂收塵風機,將水泥中氨排出。不同放置時間水泥安定性檢測結果見表5。

由表5 可見,隨著放置時間的延長,水泥雷氏夾膨脹值總體呈下降趨勢,說明隨著水泥中氨的逃逸,氨對水泥安定性的影響程度在下降。
粉煤灰中氨含量對水泥安定性影響的機理探討
大家知道,通常引起水泥安定性不合格的因素主要有:f-CaO、MgO、SO3,其主要機理均是水化產物體積膨脹所致。粉煤灰中的氨是如何影響水泥安定性不合格的呢?
根據火電廠脫硝工藝流程,粉煤灰收集主要在脫硝系統之后,因此,如果脫硝過程中氨水(或尿素)加量偏多,氨逃逸控制值偏高(一般電廠控制不大于3 ppm),就會導致粉煤灰中氨含量偏高。粉煤灰中的氨存在形式可能有:NH3、NH4+。根據水泥水化機理,其水化產物中含有大量的Ca(OH)2,并且釋放出大量的熱量,在水化過程中,吸附在水泥中的NH3 遇熱揮發(fā),在揮發(fā)過程中造成水泥體積膨脹,其機理和加氣劑類似。
對于NH4+,則會發(fā)生如下化學反應:NH4 ++OH-=NH3 ↑+H2O
粉煤灰氨含量的檢測方法
4.1 測定原理
試樣溶液以甲基紅為指示劑,用鹽酸標準滴定溶液滴定至終點。
4.2 試劑和材料
試驗所用試劑和水,在沒有注明其他要求時,均指分析純試劑和GB/T 6682 三級水。
試驗中所需標準溶液、制劑和制品,在沒有注明其他要求時,均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603規(guī)定制備。
0.5 mol/L鹽酸標準滴定溶液。
0.1%甲基紅指示液。
4.3 設備
一般實驗用儀器:100 mL錐形瓶,500 mL燒杯,50 mL滴定管,百分之一天平等。
4.4 NH3含量的測定
稱取100 g粉煤灰樣品,置于500 mL燒杯中,加入100 mL蒸餾水,用玻璃棒均勻攪拌后,立即進行過濾,濾液置于100 mL塞錐形瓶中,加2~3 滴0.1%甲基紅指示液,用0.5 mol/L鹽酸標準滴定溶液滴定至溶液呈紅色。
4.5 計算及結果
氨水(NH3)含量按下式計算:X——氨水的質量百分含量,%;
V——鹽酸標準滴定溶液的體積,mL;
c——鹽酸標準滴定溶液的濃度,mol/L;
m——試樣質量,g;
0.017 03——與1.00 mL鹽酸標準滴定溶液[c(HCl)=1.000 mol/L]相當的以克表示的氨的質量。
結論1)粉煤灰中氨含量超標會導致水泥安定性不合格,根據初步試驗的結果,水泥中氨含量限值為54 ppm。關于水泥中氨含量限值,僅僅做了一組試驗,感興趣的企業(yè)可以進行更加深入的研究。
2)隨著環(huán)保要求的日益嚴格,目前供應市場的粉煤灰大多為脫硝灰,因此,在粉煤灰質量驗收中,應該增加氣味性檢測和氨含量檢測兩個指標,并且根據企業(yè)實際,設置合理的控制指標,提高脫硝粉煤灰的資源化利用水平。經過摸索,筆者所在公司對粉煤灰氨含量的控制指標設定為≤0.010%。
3)作為火電廠,實施脫硝過程中,要加強脫硝工藝環(huán)節(jié)的管理,密切關注氨逃逸檢測值的變化,發(fā)現異常及時處理。通過實施日常監(jiān)控和維護管理,實施技術改進,在保證煙氣NOx滿足環(huán)保要求的前提下,降低氨水或尿素等脫硝劑的使用量,降低脫硝成本,提高脫硝效率,減少對設備的腐蝕,確保生產設備穩(wěn)定高效運行。
4)國家環(huán)境管理部門和相關行業(yè)協會,要高度重視脫硝過程中產生的二次污染,從項目建設初期就研究推廣低NOx排量的設備設施和新技術。
來源:中國水泥備件網微信公眾號(關注查詢更多資訊)
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