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技術 | 白水泥閉路粉磨系統選粉機的改造

來源:《1綿陽西金科技發展有限公司;2四川宗盛特種水泥有限公司》 發布日期:2021/6/24 編輯:張翀
核心提示:白水泥閉路粉磨系統選粉機的改造

引言


白水泥的細度影響其白度,在一定的細度范圍內,白度隨著細度的增加而提高。白水泥比表面積增大,會增加其對光的反射能力,從而提高白度。其次,白水泥主要用作膩子粉等相關裝飾裝修材料,水泥細度篩余過大,施工面不平整,有紋路,增大施工難度,對機械化施工來說,粗顆粒會引起噴孔堵塞。因此,高品質白水泥的生產中比表面積和細度控制尤為重要。


四川綿竹某1000t/d熟料白水泥生產線,水泥粉磨生產采用“水泥磨+O-Sepa選粉機+袋式除塵器+尾排風機”組成的一級閉路系統。生產中,粗顆粒竄入成品影響質量。為解決該問題我們對選粉機進行了改造。


一、粉磨系統工藝流程及設備配置


白水泥粉磨工藝流程見圖1,主要設備配置見表1



二、存在問題


該粉磨系統采用O-Sepa N-1500選粉機作為成品分選設備,轉速高,長期維持在46Hz(219r/min),系統產量47t/h,成品比表面積(4500±150)cm2/g,80μm篩余<4%,45μm篩余<8%,選粉效率較低(30%~35%)。


該系統磨尾與選粉機二次風口由管道串聯,實現磨內通風,通過選粉機進風口閥門控制風量以調整磨內風速。實際操作運行中,選粉機用風量與磨內用風量往往不是絕對匹配,導致磨內風速和選粉機用風難以控制在最佳狀態。


成品中出現粗顆粒,嚴重影響產品質量。O-Sepa 選粉機采用上進料方式,加之轉籠高速旋轉,離心力大,粗顆粒經拋撒后由靜態葉片反彈穿過轉籠,進入成品。


三、改造方案


根據產品質量要求,決定將O-Sepa選粉機改為SLK型空氣打散渦流選粉機(見表2,另外,在磨機后增加除塵器,形成單獨的磨內通風系統,方便靈活調節磨內風速。改造完成后,期望成品比表面積達到(4 500±150)cm2/g,80μm篩余<1%,45μm篩余<5%,選粉效率≥60%,杜絕成品中出現粗顆粒現象。SLK選粉機設備7天安裝完畢。改造后工藝流程見圖2。改造后現場照片見圖3



四、改造效果分析


在SLK型選粉機較長的重力沉降空間和選粉區域穩定流場的作用下,杜絕了粗顆粒進入產品影響水泥質量的問題。系統產量提高,選粉機轉速降低。改造前后數據對比見表3(生產P·W32.5)。


表3 改造前后數據對比



表3中可以看出,改造后系統運轉情況明顯優于改造前:系統產量提高約17%,選粉機運行轉速降低15Hz,電流升高19 A,選粉機能耗由0.77kW·h/t降為0.57kW·h/t,系統主要設備能耗由38.2kW·h/t降為33.8kW·h/t。另外,成品80μm、45μm篩余細度下降2%~3%,這些改變得益于SLK型空氣打散渦流選粉機獨特的結構形式和分選特點。


選粉機選粉效率由原有30%~40%提高至50%~60%,但未能持續穩定在60%以上,分析其原因是系統產量提高后,選粉機喂料濃度過高,選粉區域處理能力達到閥值,影響選粉效率。


五、結束語


白水泥作為一種特種水泥,水泥成品要求比表面積高,80μm、45μm篩余細度控制嚴格。本次技改,增加了磨內通風系統,用SLK型選粉機替換了原O-Sepa選粉機,解決了長期困擾廠家的水泥粗顆粒多細度不易控制的質量問題,滿足了水泥用戶需求,并且較大幅度提高了產量,實現了節能降耗的目的。


作者:伍曉輝1,曾慶紅2

來源:《1綿陽西金科技發展有限公司;2四川宗盛特種水泥有限公司》

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